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加强对公司2023年成本费用管控的探索与研究

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加强对公司成本费用管控的探索与研究

2023年以来,公司成本费用一直居高不下,为做好成本管控工作,按照公司工作会议部署,做为分管经营口工作的领导班子,深入基层了解情况,展开调研,现将调研情况报告如下:

一、2022年成本费用总体情况

2022年完全成本完成18.2亿元,比年初预算16亿元增加2.2亿元,主要成本构成见2022年经营指标预计完成情况表。对材料费、电费、施工费、修理费等可控费用进行了调研:

(一)材料费:1-10月份实际完成14752万元,11月份完成1403万元,12月份完成1500万元,全年完成17655万元。

经调研,材料费节约主要采取的措施:

1.细化物资管理制度。为进一步加强材料管理,明确部室职责范围,规范材料计划预算、采购存储、发放使用等管理流程,严格管控材料费成本预算,实现节支降耗,提高成本管控经济运行质量和效能,修订下发《材料管理实施意见》,同时各工区完善内部材料管理制度,建立内部材料"领、发、存"管理台账。

2.加强库存管理。每月15日协同经济运行部、生产技术部、机电环保部、财务部、通防管理部、物资经销部等部室对各单位材料储备情况进行实地盘点,查阅材料"领、发、存"管理台账,要求专人管理,做好材料"领、发、存"台账,对于未建账或统计不及时等工作落实不利的进行交易,并限期整改。

3.定期开展材料专项稽查活动。针对现场材料管理混乱现象,每旬协同经济运行部、生产技术部、机电管理部、通防管理部等职能部室对各井下重点工程项目、采掘工作面、机电硐室等区域进行专项稽查,通过现场督导,拍照留存,问题通知点警示等方式,暴露现场材料管理弊端,有效掌控材料浪费源头,逐步规范现场材料储备,做到材料精益管理、精细消耗。

但材料管理中也存在一些问题:

一是SRM系统经常出现登录不上和卡顿现象。

二是材料编码变更频繁,导致计划提报成功率较低。

三是现场材料管理差,两巷材料乱扔乱放现象时有发生。

针对发现的问题,下一步要采取措施加以解决:

1.定期组织人员深入井下,对各种情况下的材料消耗进行充分分析,为定额修订、核定提供有力依据,以保障材料消耗计划具有可操作性。

2.对各区队地面工具房管理混乱,货架、工器具杂乱无章、不符合精益管理标准等现象进行查处整顿,督导区队按照标准化进行整改。

3.加强周转材料管理,提高利用率。

4.加强井下材料跟踪管控,对乱扔乱放丢失浪费现象按照材料管理办法进行考核。

(二)电费:1-10月份实际完成9827万元,11月份完成907万元,12月份完成1040万元,全年完成11774万元。比年初预算9880万元增加1894万元。

经调研,电费增支主要有以下几方面的因素:

1.结算电费统计周期改变。从2022年4月份开始,国网抄表周期由原来地方电力的每月15日零点改为每月1日零点,今年相比年初预算多统计15天的电量和电费,约800万度,446万元。

2.电费单价上涨。截止到2022年11月份,网供不含税电费为0.558元/度,相比年初预算0.48元/度,每度电上涨0.078元,电费上涨共计增加电费:0.078×19969万度=1558万元

3.排水用电增加120万度,68万元。今年前11个月井下中央泵房、直排泵房、207清水泵房和二四盘区泵房共计排水2544万m3,相比较年初预算2515万m3增加29万m3。

4.压风用电相比预算增加261万度,143万元。年初预算中塬风井和工业场地各开一台,实际中塬风井日常运行两台。

5.井下局部通风机用电量相比预算增加270万度,150万元。年初预算每月运行11套局扇,实际每月运行15套左右。

同时,公司也想法设法节约电费上下功夫,在用电多的主排水系统和原煤生产系统采取避峰填谷措施,中央泵房、207清水泵房、三盘区泵房严格执行谷段多开泵、峰段不开泵的节电措施;原煤生产各系统停产检修放在上午峰段时间,峰段用电负荷明显降低,10月份峰、平、谷三段时间用电负荷占比分别为29.58%、32.92%、37.5%。11月1日-11月30日,相比固定电价共计节约电费19万元,平均每天节约电费0.63万元。截止到11月底,避峰填谷共计节约电费330万元。

(三)施工费:1-10月份实际完成16321万元,11月份完成1579万元,12月份完成2000万元,全年完成19900万元。比年初预算9745万元增加10155万元。

经调研,施工费增支主要有以下几方面的因素:

1.矿井2022年计划扩修工程量10000m。由于受采动影响,三盘区三条大巷失修严重、3409工作面两巷及4402回风巷等巷道采掘过程中变形明显,影响系统安全,公司加大失修巷道治理力度,预计全年完成扩修施工16000m,较年初计划超约6000m,预算外增加费用4850万元。

2.煤场车流量大,导致沥青路面出现破损,为确保运输安全,增加预算外路面修缮费157万元。

3.副井绞车房、动筛车间等地点建成时间较长,顶部及墙面出现脱落存在安全风险,为确保安全生产,预算外增加费用60万元。

4.洗煤厂厂房及栈桥钢结构修复等工程预算外增加费用1600万元。

5.无轨胶轮车运营费参算外增加1400万元。

针对施工费预算外增支数额大,剔除客观原因后,主要从主观上分析,今后施工费将严格执行无计划不结算,工程质量不合格不结算,零工签证不结算等"六个不结算"硬性规定,坚决将费用控制在考核范围之内。运营费将实施最高限价模式,根据年度指标确定运营费上限,确保年度费用控制在指标范围内。

(四)修理费:1-10月份实际完成5418万元,11月份完成542万元,12月份完成1671万元,全年完成7631万元。比年初预算6500万元增加1131万元。

经调研,修理费增支主要有以下几方面的因素:

1.地面零星工程年初预算500万元,实际发生约2000万元,增加1500万元。

2.设备使用年限长,陈旧老化,需要不断维修才能使用。

今后要不断强化自主维修。成立的综机维修中心,建成的综机维修车间,能自主承接综掘机、胶轮车、电机车和"五小设备"等的维修维护。来减少维修费。同时对预算外超支大的地面修缮加强施工管理,运用精益管理工具,持续开展市场运作模式评价分析,对独立性较强的单项工程,参照外部市场运作模式,实施项目承包经营,落实"事前预算、工程竞标、协议承包、过程管控、验收结算"五步法,实现了单项工程的精益管控,确保一次做对,杜绝返工。

二、下一步成本管控措施

(一)强化成本预算管理。按照上级下达的成本指标,对全年成本指标进行倒排、分解,公司与分口领导和各科室负责人、分口领导与各单位逐级签订内部承包合同和目标责任书,做到了指标细化分解,压力层层传递,严格进行考核,确保目标任务完成。

(二)技术降本统领全局。秉持"技术降本是最大的降本理念。通过优化工作面瓦斯抽采措施巷设计、施工工艺等,减少投入成本。

(三)完善用工节约成本。公司按照《劳动合同法》、《员工管理实施细则》及《员工违规违纪行为处分规定(试行)》有关规定,对长旷长欠、提出辞职及退休的员工解除(终止)劳动关系,减少人工成本。

(四)盘活物资挖潜降本。为加强物资管理,明确部室职责,规范物资计划预算、采购存储、发放使用等管理流程,修订下发《物资管理实施意见》,建立内部物资"领、发、存"管理台账。强化库存管理,盘活各类材料,杜绝积压、推动了"沉淀资源"转化为"活的资源"。

(五)避峰填谷有效节电。机电环保部认真研究"峰谷平"电价区间政策,"避峰填谷"优化生产组织和井下排水负荷,严格执行谷段多开泵、峰段不开泵,原煤生产各系统停产检修放在上午峰段时间等措施,尽最大努力节省电费支出。

(六)两化融合助推降本。以模式创新为方向,推进市场化运作与精益管理相融合。运用精益管理工具持续开展市场运作模式评价分析,对水仓清捞、落底扩修等独立性强的单项工程,参照外部市场运作模式,实施项目承包经营,严格落实"事前预算、工程竞标、协议承包、过程管控、验收结算"五步法,实现单项工程精益管控,来减少外委施工费用。

(七)精准智能提效降本。扎实推进"两优三减"智能化建设,2408智能工作面自动跟机移架率达90%以上,记忆截割、三角煤截割全部实现。西翼直排泵房集控系统调试完毕、投入应用,实现了无人值守、自动开停、自动轮换、集中控制和能耗分析。运用一盘区直径0.6米的投料孔,沙子、石子等混合喷浆料直落井下,胶轮车运送到各个施工地点,缓解了副井下料压力,周转效率提升60%以上。

(八)提升机电管理水平。重点打造综机维修中心自主维修市场,自主维修力度明显增强,减少设备外委维修,强化维修车间管理,定期组织开展对各类开关、小型电气等设备的自主维修,来减少维修费。

(九)抓牢抓实员工控本意识提升。积极开展"降本控费、提质增效"专项行动,大力宣贯"成本革命"理念,引导全员立足岗位、主动作为,勤俭节约、杜绝浪费,将日常工作与成本管控无缝衔接,为全面做好节支降本工作贡献个人力量。

通过这次调研,让我今后在成本管理方面心里有了一盘棋,抓大也不放小,全面细致抓成本管理,切实把成本费用降到最低,提升企业竞争力。

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